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工作总结

发表时间:2026-04-25

2026年普工转正工作总结。

从三月进厂到现在,试用期满了。我在三号装配线干密封工序,就是给产品最后封口那一步。说实在的,这三个月比我想的累,也比我想的有意思。流水线上的活看着简单,但真要把每一下都干到位,光靠蛮力不行。我把这段时间碰到的事、挨过的骂、自己琢磨出来的招,捡要紧的写下来。

头一周差点打退堂鼓

老周师傅带我,五十多岁的老装配工,脾气暴,嘴也毒。头三天不让我碰设备,就站旁边看他干,他一边干一边嘟囔:“看好了,这破机器认人,你伺候不好它就给你脸色。” 他让我记几个数:温度180度上下差5度,保压1.2秒,气压0.6兆帕。我拿本子记了,第四天自己上手就栽了。连续封了二十来个袋子,有四个封口起皱,歪歪扭扭的。老周过来踢了一脚设备腿(他老踢那地方,都踢出印子了),骂了句:“你手比脚笨,保压没走完就松脚,你赶着投胎?” 我当时脸上挂不住,但没吭声。后来我拆开护板看气缸动作时序,发现我靠心里默数比实际时间短了将近半秒。想了个笨办法:把蜂鸣提示音从保压结束改成保压开始响,听到“嘀”之后心里再数两下才松脚踏。改完之后连封了两百个,起皱的就一个。老周看了没说啥,但第二天班长来跟我说,老周夸我“傻子有傻招”。后来这招在全线推广了,我挺得意。 (生日祝福语网 289a.CoM)

第二周差点闯大祸

有一天上午,我看着设备温度表显示182度,觉得正常,就没测实际温度。连续封了四箱货,大概四百多个袋子。中午质检小赵抽了八个去做剥离测试,回来脸都绿了:“六个不合格,强度只有2点几,你封的什么东西!” 我赶紧停了线,用测温表打上模实际温度——158度。拆开一看,热电偶探头松了,反馈温度虚高,控制器自动降了加热功率。那天下午全返工,我和小赵两个人拿剪刀一个个拆开重封,干到晚上九点多。班长扣了我当天绩效,没多骂,就说了句“你但凡提前测一下温度,不至于”。那之后我给自己定了个死规定:每开机第一件事,拿测温枪打三处——中间、左边、右边,温差超过5度就停。三个月里头因为这个避免了两回故障。小赵后来跟我关系不错,我每次抽检完都帮他把样品摆整齐,他嘴上不说,但抽我这条线总是最勤的,我知道那是信不过我,怕我再出事。

第五周碰到最邪门的一次故障

下午四点多,设备报警气压不足,表针在0.3到0.4之间跳。我先把外部气源拔掉测主气管,0.65正常,说明空压机没事。顺着气管往前摸,机台内部那个过滤调压阀的滤杯里全是水,放水阀拧开流出来的是黄汤子。我换了滤芯,清干净,气压稳了。但是封口位置还是偏——这是另一回事。拆下封头看导向杆,四个直线轴承有两个轻轻一拨就晃,间隙起码一个毫米。备件库没货,要等三天。我跟班长商量,能不能先把那俩轴承转到磨损小的一侧,左右对调用。班长说试试。我拆下来翻了个面,间隙小了不少,又调了调气缸行程限位,凑合用了两天。等新轴承到了换上,彻底好了。我把这事从头到尾写了张纸贴设备侧面,后来工程师看见了,把干燥机滤芯的更换周期从六个月改成了四个月。那俩旧轴承我没扔,留着当备件应急,反正比没有强。

三个月下来几个实在的感受

站一天腰真受不了。热封机旁边夏天得有个四十度,手套烧穿过两双,指头烫红过好几次。后来我自己买了副耐高温的加厚手套,班长说可以报销,我说算了,自己用着顺手就行。

跟老周学了一句话:“机器不会骗你,它坏了就是坏了,你别替它找理由。” 之前遇到故障我总想先问问别人,后来学着先看表、先拆、先找证据。有一次压力不稳我自己捣鼓了四十分钟才搞定,老周就在旁边抽烟看着,一根接一根,愣是没帮忙。修好了他才说:“早该让你自己弄了。”

要说不足,其实挺多的。头一个月我光顾着弄设备,上游来料贴歪了我没注意,封出来的袋子有一批方向反了,连累装配线返工。还有一次图快,没等温度升够就开干,封了二十来个才发现,全废了,我自己掏钱买了包烟给下道工序的小伙子赔不是。

下个月的事

我打算把三号线的密封合格率再往上提一点。现在主要卡在封口宽度不均匀,我怀疑是加热条两头温差大。问工程师借了红外热像仪,下周连续测几天,看看周一跟周五是不是不一样。如果真是老化问题,我想建议换成那种新型的分段式加热条——上次跟老周喝酒时他提过一嘴,说别的线有人试过效果好。我准备先去问清楚再写报告。

手上这本用了三个月的点检记录本快写满了,上面有老周骂我的话,有小赵画的笑脸,也有我自己画的那些歪歪扭扭的故障排查图。转正申请书交上去那天,班长拿过去翻了翻,丢回来说:“字写好看点,下个月带你学装箱贴标。” 我知道那意思是过了。

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