导航栏

×
你的位置: 检讨书大全 > 检讨书范文 > 导航

工作总结

发表时间:2026-04-23

煤矿企业环保工作总结(借鉴版)。

先交个底。2024年我负责的片区,矿井水处理312万吨,外排达标率100%,这个数字没水分——在线监测与市局平台直连,做不了假。煤场扬尘在线均值28μg/m³,低于40的考核线。固废综合利用率78.3%,比去年涨了5.2个百分点。最让我在意的是另一个数:环保设施故障停机总时长63小时,去年是187小时。少掉的这124个小时,不是运气,是我们从每一行日志、每一个报警记录里抠出来的。

说个让我丢过面子的案例。今年5月,井下+340水平涌水量从320方突然跳到580方,清水仓前的旋流器压差报警。按经验,涌水量涨了,SS浓度应该往下掉才对——水大了,冲淡了嘛。但这次反常,SS不但没降,反而从60mg/L稳在了75以上。你先怀疑仪表漂移,让化验室手动比对,数据没错。再怀疑加药泵隔膜磨损,换了一套新的,没用。折腾两天,生产调度那边开始骂人了,说我们挡着排水影响出煤。

后来我想起去年做的一个关联分析:井下每个运输巷的涌水量和SS浓度,跟附近废弃巷道状况有滞后相关性。翻出图纸,锁定+280运输巷有一段200米的废弃回填区。请了半天假,穿上雨裤顺着水沟往里摸——果然,去年回填不密实,雨季渗水把巷道里积存的煤泥全冲出来了。办法不高级:上游加两道土工布围堰,中间挖了个临时沉淀池,三天压差回归正常。这事之后我定了个规矩:每个月把各水平涌水量和SS浓度做一次滞后相关分析,提前预判回填区渗漏风险。

每个月我做三张表,不是给领导看的,是给自己和班组用的。第一张是药剂单耗曲线——每处理一方水用多少克PAC、多少克PAM。不是简单算平均数,我用移动极差控制图,单耗偏离中心线两倍标准差就触发原因排查。今年7月发现北区污水处理站PAC单耗连续三周偏高,追到根源是加药泵的冲程调节螺丝松动,锁紧后单耗降了18%。第二张是设备MTBF(平均无故障时间)台账。压滤机的MTBF从320小时掉到210小时我提前两个月预警,检查发现是滤板把手磨损导致闭合不正,换了12套把手,避免了8月份主滤板大面积炸裂——那次如果炸了,全矿停产一天,损失不是小数目。第三张是外排水质小时数据与井下作业面、洗煤厂开机时间的三维关联表。调试了大半年才找到规律:洗煤厂停机的头两个小时,外排水浊度最容易超,因为沉淀池的进水流态变了。现在我们在洗煤厂停机前自动调慢排泥刮板的速度,这件事交给PLC做,我再也不用半夜接电话了。

排泥周期那个事值得细说。以前按固定班次排泥,不管来水量大小。我调出去年全年的泥位计数据和出水浊度,分组做了个简单的t检验——泥位在1.2米时排泥,后续两小时浊度均值12NTU;到1.5米再排,浊度均值飙到28NTU,差异显著(p<0.01)。把结论拿给自动化的人,让他们在DCS上加了个联锁:泥位到1.2米自动启动排泥泵,低于0.5米自动停。就这一项,全年省了11万的药剂费。更重要的是,操作工再也不用凭感觉拧阀门了。

管理上的三件事,做成了也做砸过。先说做成的:统一巡检路径和点位,每个点拍照上传,时间戳自动生成。这个刚开始有人抵触,说“我们干了二十年还要你教怎么走路”?我没吵,连续跟踪了一周,发现北区有个点总是漏拍,那个位置刚好发生过两次初期故障没被及时发现。我把这两次故障的维修报告甩在群里,后面再没人漏拍。故障代码表从F01到F42,实际用起来发现F17(压滤机拉板不同步)和F23(入料泵压力波动)经常同时发生,我们加了个复合代码F17-23,备件包里多放一套拉板链条和压力传感器。维修响应时间从2.5小时压到45分钟——这个时间是从值班手机响铃到运维人员携正确备件到达故障点的实际时长,我在每个工具柜装了电子锁,取件自动计时。

再说做砸的一件事,也是今年最大的教训。煤场淋控水收集池的水泵五个月烧了两台,我一直怀疑是水质含煤粉高导致机械密封磨损。拆了旧泵,密封面确实有沟槽,我就更加笃定,让采购订了耐磨型密封件。换上去两个月又烧了。一个跟了我三年的老电工说,要不看看电压?我借了一台电能质量分析仪(全矿就一台,排了一周的队),挂上去发现上午9-11点和下午3-5点两个时段电压波动超过12%。追到根上,附近新上的洗煤厂跟我们共用一条供电支线,它的破碎机启停瞬间冲击太大。解决方案不 fancy:加了一台稳压器和一个延时启动装置,安装调试用了四天,到现在五个月没再烧泵。这件事让我记住了一句话:数据分析不能只盯着你自己的仪表,有时候问题在你隔壁的配电室。

还有一次分析彻底失败。7月份二号浓缩机底流浓度从45%波动到60%,我做了回归、做了频谱分析,甚至试了ARIMA模型预测,调了一个月没找到原因。最后是夜班一个操作工说,他发现每次刮泥耙过某个角度时电流会抖一下。我们停池放空,清出底下两吨沉积的废钢丝绳头和破胶带——是上个检修期掉进去的。那次之后我学乖了:数据再好,也要去现场摸一摸。

跟生产调度吵过好几次。最凶的一次,我要求停主井皮带十分钟清理沉淀池,调度说“耽误一吨煤你负责”。我没吵,把过去三个月的皮带停机记录和沉淀池淤积速度做了张图,证明如果不清,四小时后池子溢流会导致环保局通报,到时候全矿停产至少半天。调度看了图,给了十五分钟。我们九分钟干完,提前恢复生产。从那以后,调度的排班表里多了一栏“环保设施强制维护窗口”。

全年下来,环保设施完好率98.7%,在线监测数据有效传输率99.2%,迎接各级检查12次,没出一条不合格项。但说实话,最让我有成就感的不是这些数。是上个月一个新来的小年轻跑过来问我:“哥,这个浊度曲线今天下午三点有个尖峰,当时井下在放炮吗?”他看了三分钟的异常,主动去查了爆破记录。我从他那个问号里,闻到了跟我当年一样的味道。现在我半夜被叫醒的次数少了一半,因为班前会上他们会自己翻数据了。这比任何KPI都实在。Www.jt56W.cOM

    想了解更多工作总结的资讯,请访问:工作总结

文章来源://www.jt56w.com/jiantaoshufanwen/191679.html